﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArticleSet>
  <ARTICLE>
    <Journal>
      <PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName>
      <JournalTitle>فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران</JournalTitle>
      <ISSN>16823745</ISSN>
      <Volume>5</Volume>
      <Issue>4</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2007</Year>
        <Month>12</Month>
        <Day>21</Day>
      </PubDate>
    </Journal>
    <ArticleTitle>Optimization of Shunt Active Power Filter and Load Current with an Improved Sliding Mode Control</ArticleTitle>
    <VernacularTitle>طراحي و بهينه‌سازي کنترلر مد لغزشي اصلاح‌شده در جبران‌کننده اکتيو موازي</VernacularTitle>
    <FirstPage>215</FirstPage>
    <LastPage>223</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi" />
    <Language>fa</Language>
    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>مجید</FirstName>
        <LastName>نیری پور</LastName>
        <Affiliation></Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>علی </FirstName>
        <LastName>یزدیان ورجانی</LastName>
        <Affiliation></Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>مصطفی</FirstName>
        <LastName>محمدیان</LastName>
        <Affiliation></Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>
    <History PubStatus="received">
      <Year>2006</Year>
      <Month>7</Month>
      <Day>24</Day>
    </History>
    <Abstract>In this paper, the compensation of load harmonic current is investigated using Lagrange function and minimization of load current active component. The results are compared with load harmonic current compensation using instantaneous three phase reactive power theory.
Next the PI and sliding mode controller are modified such that RMS value of error signal is minimized and state variables reach the sliding surface faster than conventional sliding mode controller. This improves the dynamic response of active power filter under load unbalance and harmonics conditions.</Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">افزايش سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر در دنبال‌کردن جريان‌هاي مرجع محاسبه‌شده براي حذف هارمونيک‌هاي جريان عبوري از منبع از اهداف اين مقاله مي‌باشد. براي اين منظور لازم است ابتدا مؤلفه‌هاي هارمونيکي بار غير خطي که بايد توسط فيلتر جبران گردد به دست آورده شود. در اين مقاله با توجه به تعاريف توان و دو نوع توپولوژي فيلتر اکتيو، جبران‌سازي با استفاده از تابع لاگرانژ و مينيمم‌سازي مؤلفه اکتيو جريان صورت گرفته و با جبران‌سازي مؤلفه‌هاي مختلف توان با استفاده از تئوري توان راکتيو لحظه‌اي سه‌فاز مقايسه شده است. مهم‌ترين مزيت روش مينيمم‌سازي مؤلفه اکتيو جريان نسبت به ديگر روش‌ها صفرشدن توان راکتيو لحظه‌اي رد و بدل‌شده بين سيستم سه‌فاز و بار مي‌باشد. در ادامه کنترلر ترکيبي مد لغزشي و PI جهت دنبال‌کردن مقادير مرجع توسط اينورتر طوري اصلاح و تغيير داده مي‌شود که مقدار مؤثر کل خطاهاي حاصل از دنبال‌کردن مقادير مرجع حداقل و سطوح لغزش سريع‌تر از کنترلر مد لغزشي کلاسيک به صفر نزديک شود. افزايش سرعت به صفر رسيدن سطوح لغزش تعريف‌شده موجب افزايش سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر و کاهش خطا نسبت به روش کنترل مد لغزشي کلاسيک خواهد شد.</OtherAbstract>
    <ObjectList>
      <Object Type="Keyword">
        <Param Name="Value">جبران‌کننده اکتيو موازيکنترلر مد لغزشيهارمونيک</Param>
      </Object>
    </ObjectList>
    <ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://ijece.org/fa/Article/Download/27885</ArchiveCopySource>
  </ARTICLE>
</ArticleSet>